Krokovač běžný problém Shrnutí
Vážený zákazníku,
Při použití ECON krokový motor, krokový disk a snadné servo, setkat problémy, řešení laskavě dostat pod informace. Pokud nemůže získat odpověď zde, obraťte se na náš Technický inženýr.
Jedna. Motor se neotáčí
Důvod 1, light(green) indikátor napájení je vypnuto
Řešení: Zkontrolujte, zda napájení obvodu, ujistěte se, že správnost polarity L/N moci, přívodní kabel je pevná
Důvod 2, dělení nastavení je nesprávný
Řešení: Upravte nastavení dělení
Důvod 3, aktuální nastavení je nesprávný
Řešení: upravte aktuální nastavení
Důvod 4, motorické verze signál nastavení je nesprávný
Řešení: Zkontrolujte MF vstup
Důvod č. 5, možnost řídit jednotce signál je příliš slabý nebo frekvence je příliš vysoká.
Řešení: zlepšit dosah signálu PU nebo nižší vstupní frekvence pulzů
Two.Motor směru otáčení je nesprávný
Důvod: Zapojení motoru je nesprávný
Řešení: 2 fáze motoru, vyměňovat jakékoli fáze zapojení (jako vyměňovat A +/ A - elektroinstalace); 3
fáze motoru, výměny jakékoliv dvě fáze zapojení (jako výměnu elektroinstalace U/V)
Three.Motor zablokování/hluk/koktejl
Důvod 1, Motor problém
Řešení: Změna motoru
Důvod 2, točivý moment motoru je malá
Řešení: nahradit velký moment motoru
Důvod 3, Motor osy a zatížení není souososti
Řešení: Upravte motoru a zatížení připojení resp. umístění k souososti
Důvod 4, Motor zapojení je nesprávný
Řešení: Zkontrolujte zapojení motoru
Důvod č. 5, Motor aktuální nastavení se neshoduje s nastavením jednotky
Řešení: Upravte disk nastavený motor jmenovitý proud
Důvod 6, dělení nastavení je nesprávný
Řešení: Upravte nastavení dělení na hodnotu opravit (obecně nízkou úroveň povede k vysoké rychlosti)
Důvod 7, provozní rychlosti motoru je v rozmezí bodu tání rezonance
Řešení: Upravte rychlost motoru, aby se zabránilo fyzické rezonance
Důvod 8, zrychlení času je příliš málo
Řešení: rozšířit zrychlující čas
Four.Location je nepřesné
Důvod 1, dělení nastavení je nesprávný
Řešení: Upravte nastavení dělení
Důvod 2, nízká aktuální nastavení hlavní krok prohra
Řešení: upravte aktuální nastavení
Důvod 3, Motor a zatížení připojení je volná
Řešení: Zkontrolujte motoru a zatížení připojení, jako je upevněte spojky
Důvod 4, signál se rušení
Řešení: eliminují rušení, jako je přidat štít pro vstup signálu





